Energetické investiční celky - Teplárna České Budějovice as
Transkript
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY Energetické investiční celky: Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Obsah: Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila (rozhovor s Miroslavem Houfkem, a Martinem Žahourkem, Teplárna České Budějovice, zpracoval: Stanislav Cieslar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích (Pavel Slezák, TENZA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 „Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá dlouho. Zásadní vliv však má nestabilita energetického sektoru. Na vše je pak málo času,“ (rozhovor s Lubomírem Nečasem, TENZA, zpracoval: čes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Vápencové hospodářství a Úprava produktu odsíření pro projekt „Odsíření spalin“ v Teplárně České Budějovice (Miroslav Bílý, Martin Ivan, ECO-BUILDING BRNO) . . . . . . . . . . . . . .44 | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | V roce 2013 uspěla Teplárna České Budějovice v soutěži Křišťálový komín, kterou pořádá Teplárenské sdružení České republiky, a to za první etapu konverze parovodní sítě na horkovodní v části Pražské předměstí. V rámci letošního ročníku Dnů teplárenství a energetiky, které proběhnou koncem dubna v Hradci Králové, se bude teplárna ucházet o cenu svými novými projekty. Půjde o II. a III. etapu konverze Pražského předměstí a za projekty odsíření a denitrifikace. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Ing. Miroslava Houfka, MBA (M. H.), předsedu představenstva a Mgr. Martina Žahourka (M. Ž.), místopředsedu představenstva Teplárna České Budějovice, a.s. Celsia a rovněž pro bypasový provoz. Je potřeba si uvědomit, že bychom museli tak jako tak pro nové odsíření stavět nový komín, a to minimální výšky 90 metrů, protože geografické podmínky v Českých Budějovicích nejsou z hlediska rozptylu částic příznivé. Na místo dvou komínů nám v areálu zůstal stále jeden. M. Ž.: Na doplnění a pro zajímavost ... Jednak je stávající komín v relativním středu města, je vysoký 120 metrů a jak již bylo výše napsáno, tvoří jednu z dominant města. I proto jsme nechtěli vytvořit další dominantu stavbou druhého odsířeného komínu a volili cestu vyvložkování stávajícího. V rámci právě jeho rekonstrukce a vyvložkování byl využitý největší kolový jeřáb v Česku o výšce zdvihu více než 130 metrů. Vložkování komína korozivzdornou ocelí, které Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila Miroslav Houfek (1961), vlevo Studoval vysokou školu strojní a elektronickou v Plzni, obor silnoproudá elektrotechnika. Absolvoval vzdělání technického směru, včetně programu „Executive Master of Business Administration“ se zaměřením na strategické řízení a obchodní vedení společností. Během své profesní kariéry vykonával funkce technika, vedoucího elektro a výrobního ředitele. Od roku 2011 je předsedou představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. Martin Žahourek (1973), vpravo Vystudoval obor fyzika, měřící a výpočetní technika na Jihočeské univerzitě. V rámci pracovní kariéry vykonával funkce v oblasti provozu, například jako vedoucí chemické kontroly nebo vedoucí vodního hospodářství. V Teplárně České Budějovice, a.s. působí od roku 1991. Od roku 2011 je místopředsedou představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. Komín vaší teplárny je vidět z mnoha míst města. Jak jste nedávno uvedli, je to již dnes spíše „parní vlečka“. Proč jej třeba nesnížíte, aby nebyl tak na očích a nedominoval městu? M. H.: Máte pravdu, že jde o průmyslovou dominantu spíše historického a turisticky atraktivního města. Snížení výšky komína by nebylo ani možné a ani efektivní. Využili jsme proto stávající komín pro vyvedení odsířených mokrých spalin o teplotě 50 stupňů Pohled na vápencové hospodářství nového odsíření v Teplárně České Budějovice 29 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | – v maximech téměř na 5 MW. Vlastní spotřeba se samozřejmě liší v závislosti na aktuálním provozu, v létě je nejmenší, v zimě největší. Vzhledem k tomu, že jsme teplárnou s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, pokrýváme tuto zvýšenou spotřebu vlastní výrobou elektřiny. Celkem vyrobíme v KVET 25 MW elektřiny (v zimních měsících) a cca 6 až 10 MW v letních měsících. M. Ž.: Věděli jsme, že ekologické akce budou mít dopad do spotřeby. Proto jsme s generálním dodavatelem diskutovali o nejvýhodnějších technologických řešeních tak, aby se spotřeby materiálů nebo energie dostaly na možné minimum. Precizujeme způsoby provozování a věříme, že se dostaneme na hodnoty, které jsme si stanovili. Můžete uvézt příklad? M. Ž.: Jako každá teplárna se v letních měsících potýkáme s poklesem odběrů tepla. Proto nyní například rekonstruujeme naší odběrovou turbínu tak, abychom mohli v letních měsících maximalizovat výrobu elektřiny v KVET. To nám přispěje nejen k efektivnějšímu provozu zařízení, ale hlavně k zlepšení hospodaření firmy. Na úvodní studii společnosti Ekol navázala realizací vítězná firma G-Team s hlavním subdodavatelem firmou Siemens. Výsledkem bude možnost okamžitého navýšení výroby generátoru v celém rozsahu o zhruba 3 MW. O nová zařízení se taktéž bude muset někdo starat. O kolik Vám vzrostou náklady na údržbu? M. H.: Zatím nám nároky na údržbu nerostou, protože na zařízení se vztahují nadstandartní záruční podmínky. Ale ze zkušeností z Plzeňské energetiky, která má obdobné technologie a výkony, počítáme časem se zvýšenými náklady na údržbu a provoz nových technologií v řádu 1 až 2 miliony korun ročně. Jde o různé revize absorbérů nebo čerpadel, mazání a provozní údržbu. Vápencové hospodářství realizovala společnost Teplotechna Ostrava, se stalo první etapou investiční akce ekologizace naší teplárny. V dalších fázích realizace ekologických akcí, čili při stavbě vlastního odsíření a denitrifikace, by již nebyl pro umístění takového jeřábu prostor. Se zprovozněním odsíření se z komína přestal šířit i zvýšený hluk či svistot, který dočasně provázel stavbu odsíření… M. H.: Ano. V souvislosti s vyvložkováním komína, který tak lépe odolává aktuálnímu složení a typu vyčištěných spalin, jsme museli řešit jeden problém, a to se zvýšenou hlukovou zátěží na okolí. Před zprovozněním odsíření jsme napojili kouřovody provizorně v tzv. bypassu do nové vložky komína s menším průřezem, ten se tak vlivem zvýšených rychlostí začal chovat doslova jako píšťala. To bylo nepříjemné především v zimě, kdy se výkon teplárny zvýšil. Spolu s generálním dodavatelem, 30 společností TENZA, jsme však správně předpokládali, že po zprovoznění odsíření, resp. absorbéru, se problémy s hlukem odstraní. A měli jsme pravdu. Děkuji za vstřícnost vedení města i toleranci občanů. M. Ž.: Nerezové pouzdro průměru 3,2 metru bylo tvořeno více než osmi a půl metrovými segmenty, které se na sebe skládaly a svařovaly zevnitř. Úvodní nerezové pouzdro v patě komína s konfuzorem ve spodní části se svařovaly ještě po menších segmentech. Díky nové technologii českobudějovická teplárna razantně sníží objem vypouštěných emisí oxidů síry a dusíku do ovzduší ve městě a okolí. O kolik vzrostla vlastní spotřeba elektrické energie po uvedení všech těch zařízení pro zvýšení ekologie do provozu? M. H.: Vlastní spotřeba logicky díky novým technologiím a ekologickým akcím vzrostla, a to téměř na dvojnásobek dosavadního stavu Která etapa realizace ekologických akcí byla z vašeho pohledu nejnáročnější a proč? M. H.: Nejnáročnější byla určitě celá realizace odsíření a veškeré činnosti s ní spojené. Počátek negativně ovlivnil fakt, že vítěz výběrového řízení se těsně před zahájením vlastní realizace a po třech měsících intenzivních příprav, rozhodl od projektu odstoupit. Se společností TENZA, která prvně skončila na druhém místě, jsme tak začali vlastně od začátku. Dotační program byl nastaven nesmlouvavě a přípravu jsme museli zvládnout za 1 a půl měsíce. Díky intenzivní spolupráci našich techniků a specialistů z investičního úseku a techniků ze společnosti TENZA, generálního dodavatele, se realizace primárního a sekundárního opatření ke snížení emisí dusíku (DeNOx) a výstavba mokré vápencové metody odsíření spalin zvládla v požadovaném termínu a teplárna splňuje nejpřísnější ekologické předpisy na emise. Jsem rád, že jsme stihli nejen vlastní realizaci, | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Jste zkušený energetik, nicméně, byla některá z realizovaných akcí v určitém směru pro Vás zkušeností? Uveďte nějaký příklad... M. Ž.: V případě konverzí parovodů k úspěchu určitě přispěl i fakt, že jsme dokázali využít všechny zkušenosti z I. etapy realizace na Pražském předměstí z roku 2013. Naší snahou v rámci II. etapy byla především minimalizace technologických odstávek, neboť celá realizace probíhala prakticky za plného provozu. Díky získaným zkušenostem z první etapy, jsme nutné odstávky pro jednotlivá přepojení realizovali v časových horizontech cca 6-8 hodin tak, aby je naši zákazníci pokud možno nijak nepocítili. S tím souvisela i další nutná provozní opatření, jako jsou provizorní propojky apod. Pohled na objekt odsíření teplárny Jak složité to má teplárna v rámci vyjednávání žádostí o dotaci? M. H.: Podstatou úspěchu zisku dotace je především včasná příprava a pak obsah žádosti. Ta musí odpovídat požadavkům jednotlivých výzev. Problémem je to, že na podání takto sestavené žádosti není nikdy dostatek času. Příprava projektové dokumentace a zisk dalších dokumentů – například územního rozhodnutí či stavebního povolení je otázkou měsíců nebo let. Příkladem může být poslední výzva Ministerstva průmyslu a obchodu OP PIK. Vyhlášená byla koncem ledna 2016, dva měsíce měli zájemci na podání předběžné žádosti a finální pak do 30. června. Za necelých šest měsíců je tak nutné zvládnout podání žádosti v takové kvalitě, aby byla vůbec nějaká šance na zisk dotace. Ekologické akce v Teplárně České Budějovice ale dokázali jsme se ke stanovenému datu vypořádat finančně i se svými dodavateli. Technologie pro odsíření spalin 31 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | výstavbu ZEVO v nějakém stávajícím průmyslovém areálu, než stavět ZEVO na zelené louce. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je potřeba si ale uvědomit, že legislativa zatím energetickému využití odpadů není nakloněna, odpor obyvatelstva je silný, především pak před volbami. Máme informace, že Kraj by potřeboval ZEVO na 100 tisíc tun komunálního odpadu. Důležité bude nalézt shodu se skládkařskou lobby. Snížením tepelných ztrát a zefektivněním rozvodného systému ročně uspoříte tisíce GJ tepla. To je ekvivalent kolika tun uhlí? M. Ž.: Parovodní síť Českých Budějovic odpovídala potřebám své doby a především průmyslovým odběrům. Tepelné ztráty souvisely s tehdejší úrovní materiálů a izolací. Soustava se časem stala předimenzovanou, ztráty a provoz již neodpovídal požadavkům současné doby. Proto jsme přistoupili ke konverzi parovodní distribuční sítě na horkovodní. Vlivem toho došlo ke snížení tepelných ztrát o více než 50000 GJ, což odpovídá zhruba 3,5 tisíci tunám hnědého uhlí. Spálením tohoto množství uhlí by se do ovzduší dostalo více než 4,5 tisíc tun CO2. Za snížením ztrát stojí i rušení některých propojovacích rozvodů. V současné době je tak již 23 kilometrů horkovodních sítí. Přes 97 kilometrů zůstává stále parovodních. Tady vidíte ten potenciál dalších úspor a ekologický přínos. M. H.: Energie a teplo z uhlí je považováno za zlo. Podívejte se na to, jak se dobře umí prodat Německo. Pro potřeby výroby elektřiny spalují sice nejvíce uhlí v Evropě (až 40 %), ale navenek vystupují jako nejekologičtější stát Evropy. A to nehovořím o tom, že solární panely musí taky někdo vyrobit a jejich ekologická a energetická stopa je obrovská, nehledě na to, kdo je bude za pár let a s jakými náklady likvidovat nebo recyklovat… I proto se naše teplárna snaží být blíže občanům. Pořádáme pravidelné setkávání s lidmi, běžné jsou exkurze. Kouřovod M. Ž.: Je proto potřeba předjímat, jaké výzvy a v jakém čase budou vypisovány a nač bude v rámci výzvy kladen největší důraz. Pak je možné se dopředu předpřipravit. Na podání žádosti o dotaci na II. etapu ekologizace jsme se proto připravovali již v průběhu roku 2012. Denitrifikace a výstavba odsíření byla financována, krom vlastní dotace, z vlastních zdrojů, u konverze horkovodů na Pražském předměstí šlo o kombinaci dotace, komerčního úvěru, vlastních zdrojů a grantu Evropské investiční banky. Promítnou se investice do výsledné ceny tepla? M. H.: Ceny tepla musíme udržet na konkurenceschopné úrovni, což je náš dlouhodobý plán. Všechny investice jsou proto analyzovány a vyhodnocovány tak, aby jejich ekonomická a provozní efektivita eliminovala budoucí negativní stránky nových projektů. Taktéž 32 probíhající provozní úspory a efekty z technologických změn mají pozitivní vliv na ekonomiku teplárny, a proto se daří hospodařit na solidní úrovni a cena tedy téměř neroste. Nedávno jsme pořádali konferenci o energetickém využití odpadů. Jak je na tom vaše teplárna a případné spoluspalování odpadů? M. H.: Problémem Jihočeského kraje je to, že na úrovních měst a obcí nepanuje shoda v tom, aby Kraj měl jednu větší spalovnu. Z odpadů se stal jeden velký byznys. Zatím to vypadá, že každá municipalita si chce řešit nakládání s odpady ve své režii. My jsme připraveni, a máme to i v dlouhodové koncepci, ZEVO či transformaci kotle K12 na zařízení s multifunkční palivovou základnou s možností připalování TAP na úrovni 20-30 tis. tun ročně. To je ve shodě s plánem vedení Kraje – preferovat Teplárna je ve vlastnictví města. Předpokládám, že město nebude podporovat případné napojení na tepelné zdroje z Temelína… M. H.: Propojení na teplou vodu z jaderné elektrárny Temelín je technicky možné, dokonce je známé i případné napojovací místo. Musely by se samozřejmě v první fázi realizovat konverze všech sítí z parovodních na horkovodní v celém městě. Chápu i dopady environmentální a podobně. Když pominu negativní dopad do hodnoty stávajícího majetku akcionářů teplárny, pak projekt využití horké vody z Temelína by nesměl mít dopad na ekonomiku firmy, resp. na výslednou cenu za teplo pro obyvatele. Cena z Temelína by musela byt na úrovni naší výrobní ceny a ceny za elektřinu, kterou vyrobíme. A tady si již nejsem jistý výslednou cenou. Taky je potřeba si uvědomit, že odstávky v jaderných elektrárnách trvají i několik týdnů. Kde bychom vyráběli teplo v těchto dnech? Museli bychom držet pohotovostní a náhradní zdroj. | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Jak bude akce náročná finančně a budete se opět snažit o zisk dotací? M. H.: Projekt bude složitý především z hlediska realizace, protože jde o liniovou trasu procházející exponovaným územím města. Uděláme vše, abychom neomezili dopravu v Českých Budějovicích. V současné chvíli se nacházíme ve stavu žádosti o územní rozhodnutí. Pokud pak uspějeme s žádosti o dotaci, vlastní realizace by měla začít koncem roku. Příští rok bychom investici s očekávanými náklady 200 milionů korun ukončili. M. Ž.: Investice bude rozdělena do dvou etap. V první fázi dojde ke konverzi parovodů na horkovod v další části města, následně postavíme hlavní předávací horkovodní stanici v areálu teplárny, počítáme i s úpravou kondenzační turbíny na odběrovou s potlačenou kondenzací tak, abychom zvýšili podíl výroby elektřiny z KVET. Všechny akce budou mít pozitivní dopad na úspory primární energie. Budeme dosahovat na ty nejpřísnější parametry se všemi konsekvencemi s tím souvisejícími. Dávkovač vápence Jak je na tom vlastně nyní teplárna, co se týče připojování nových odběratelů tepla? Popište trendy. Chystá se aktuálně připojení nějakého velkého odběratele? M. H.: České Budějovice nejsou průmyslovým městem. Žádné velké výrobní firmy se zde nechystají a nová odběrná místa tak mohou vzniknout snad jen po dokončení výstavby dálniční sítě a železničního koridoru, což by mohlo přispět k rozvoji města. V dlouhodobé strategické koncepci počítáme se vznikem několika odběrných míst v průmyslové zóně u dálničního tahu. Tam máme k dispozici naši špičkovou výtopnu, která doposud sloužila jako havarijní záloha. M. Ž.: Teplárna je poměrně úspěšná v připojování nových bytových domů nebo obchodních center. Aktuálně jde například o obchodní dům IGY II., pro který budeme dodávat 3,5 tisíc GJ tepla ročně. Samozřejmě, že také o některá odběrná místa přicházíme, ale jedná se spíše o výjimky a meziročně jsme stále v aktivním saldu. Kritická byla situace v roce 2012, kdy jsme přišli o jednoho z nejvýznamnějších odběratelů – místní papírnu, která byla po zakoupení nadnárodní skupinou odstavená z provozu. Během několika dnů jsme tak přišli o 450 tisíc GJ tepla, což byla pětina celkové kapacity. Takový objem lze nahradit jen obtížně. Snažíme se nabízet konkurenčně výhodnější cenu (586 korun na GJ, pozn. redakce) než je zemní plyn, v konkurenčním boji porážíme i tepelná čerpadla. Nabízíme i nové služby, měření, revize, opravy,… Chystáte se na novou etapu modernizace teplárenského potrubí ve městě – např. stavbu horkovodního propoje z areálu teplárny Ekologické akce v Teplárně České Budějovice v Novohradské ulici do výměníkové stanice Klaricova. Co akce přinese? M. H.: Aktuálně se připravujeme na stavbu horkovodního propoje z areálu teplárny v Novohradské ulici do výměníkové stanice Klaricova. Dojde k podstatnému využití tepelného spádu pro potřeby kogenerační výroby. Díky vyšší výrobě elektřiny dojde ke zvýšení efektivity provozu celého teplárenského zdroje, což bude mít dopad na stabilizaci a zlepšení hospodaření firmy. Mimochodem, jaký máte názor na decentrální energetiku? M. H.: Decentrální energetika někde smysl má a naopak na mnoha místech nikoliv. Například centrum Českých Budějovic disponuje historicky promyšlenou a propracovanou distribucí, horkovody se postupně rekonstruují a teplárna vyrábí energii ekologicky. Smysl decentrální energetiky bych viděl snad v okrajových částech města. M. Ž.: Decentrální energetika je trochu takovou módní záležitostí. Vnímáme a respektujeme snahy větších odběratelů mít svůj vlastní zdroj. Trochu tomu ale nerozumím z hlediska ekologie. Velké teplárny jsou legislativně nuceny snižovat emise, ale na druhou stranu se povolují nízkoemitující zdroje. Mnoho nízkoemitujících zdrojů přece v globále vypustí do ovzduší daleko více emisí. Vnímám proto jako pozitivní, že Evropská unie konečně začíná trochu měnit svůj postoj ke KVET a snad také chápe přínosy. Teplárny by měl více propagovat fakt, že jde o vysoce efektivní, vysokoúčinná a ekologická zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Teplárny a jejich rozvody již vypadají jinak než před 20 lety. Mediální obraz již ale neodpovídá skutečnosti. Stanislav Cieslar 33 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích TENZA, a.s. (dále jen TENZA), uvedla v roce 2014 do trvalého provozu své druhé odsíření spalin teplárenského zdroje – Odsíření spalin z kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná, v tomto případě na bázi fluidního odsiřování (Circulating Fluidized Bed – CFB). Od zahájení projektu v Karviné byly podepsány další dva kontrakty, oba dva na mokrou vápencovou vypírku (Wet Limestone Flue Gas Desulphurisation – WLST). Na podzim roku 2013 v Opatovicích (zde ještě není projekt dokončen) a v úvodu roku 2014 pak v Českých Budějovicích. Odsíření spalin v teplárně České Budějovice je tedy celkově čtvrtým projektem společnosti TENZA, a.s., v programu odsiřování spalin, kterému se věnuje již patnáctým rokem. Jedná se o pokračování řady projektů ekologizací zdrojů na našem území, které jsou spojeny se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU upravující emisní limity pro průmyslové zdroje s platností od 1. ledna 2016. POPIS TECHNOLOGIE ZDROJE V Teplárně České Budějovice, a.s., (provoz Novohradská ulice) jsou instalovány celkem čtyři kotle. Dva plynové kotle K9 a K10, oba s parním výkonem 115 t/h, a dva uhelné kotle K11 a K12 (s výkonem 150 t/h). Teplárna využívá tzv. kombinované výroby elektřiny a tepla. Jsou zde instalovány protitlaké turbíny TG4 25 MWe a TG5 29,2 MWe a kondenzační turbína TG6 12 MWe. Teplárna trvale investuje nemalé prostředky do údržby, oprav a modernizace jak technologického zařízení, tak parovodních a horkovodních rozvodů ve městě za účelem stabilizace a optimalizace systému CZT. Cílem vedení společnosti a jejích zaměstnanců je zajistit konkurenceschopnost dálkového tepla a zákazníkům jeho spolehlivou dodávku. Výstavba odsiřovacího a denitrifikačního zařízení, která představovala největší ekologickou investici v historii zdroje, vede k redukci ročního objemu emisí oxidu siřičitého SO2 o více než 80 procent a ke snížení emisí oxidů dusíku NOX o více než 60 procent. Investice do tohoto projektu z 30 procent pokryla dotace Státního fondu životního prostředí. Majoritním akcionářem teplárny, která je jedním z největších teplárenských provozů v Česku a největším v Jihočeském kraji, je s více než 99 procenty akcií město České Budějovice. Jihozápadní pohled na technologii odsíření Základní technologické parametry díla: Pohled na absorbér, schodišťovou věž a potrubní most 34 Druh spalovaného paliva hnědé uhlí Minimální množství spalin 95 000 Nm /hod, vlhkých Jmenovité – maximální množství spalin 410 550 Nm /hod, vlhkých Koncentrace SO2 v neodsířených spalinách až 7 000 mg/Nm Maximální koncentrace SO2 v odsířených spalinách 200 mg/Nm Maximální koncentrace TZL ve spalinách za odsířením 20 mg/Nm Teplota spalin za stávajícím odlučovačem K11, K12 120 až 130°C Obsah O2 ve spalinách za stávajícími odlučovači 6 až 10 % Spotřeba sorbentu (CaCO3) max. 2 500 kg/hod Výroba směsi produktu a popílku (granulátu) max. 18 000 kg/hod 3 3 3 3 3 | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Pohled na sila popílku a nádrže pomocných provozů Budova vápencového hospodářství a nádrž zahuštěné sádrovcové suspenze Sila popílku a budova míchání granulátu Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Schéma mokrého odsíření 35 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | realizovat výstavbu nového odsiřovacího absorbéru včetně vestaveb a klíčových zařízení s ním spojených, rekonstrukci části spalovacího zařízení kotle K11 a osazení SNCR zařízení, stavbu pěti budov pomocných provozů odsíření s celkem čtyřmi sily a sedmi nádržemi, desítkami metrů kouřovodů, kilometry různých potrubí, nové vyvložkování stávajícího komínu výšky 120 m, osazení kompletní technologie pro přívod a odvod surovin, dodání kompletní elektroinstalace a MaR a zhotovení nového systému řízení. Ačkoli se investor snažil co nejvíce zohlednit zdržení ve výběrovém řízení, celkový harmonogram akce byl citelně zkrácen a některé dílčí milníky, zejména ty vztažené na datum podpisu smlouvy, se staly obtížně splnitelnými. I přes snahu o jejich dodržení a paradoxně i někdy právě díky tomu bylo nutno čelit různým souvisejícím komplikacím v realizační fázi. Napojení kouřovodů nevyčištěných spalin do absorbéru včetně komínu ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Projekt v Českých Budějovicích začal pro společnost TENZA v polovině roku 2013, kdy se rozběhly práce na přípravě nabídky na generální dodávku odsiřovacího zařízení pro kotle K11 a K12 a denitrifikaci kotle K11. Nabídka byla podána v září 2013 a byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější v pořadí. Po říjnovém kole doplňujících dotazů se zdálo, že zasláním upřesňujících odpovědí je záležitost pro společnost TENZA skončena, neboť probíhaly přípravy smlouvy o dílo s jedním z úspěšnějších uchazečů. Mezitím TENZA podepsala kontrakt v Opatovicích a pustila se naplno do jeho realizace. Na začátku ledna se však musely práce 36 na budějovickém projektu obnovit, protože s vítězným uchazečem nebyla smlouva podepsána, a na řadu tak přišla nabídka společnosti TENZA. Ta musela v krátkém čase znovu kontaktovat všechny subdodavatele, prověřit platnosti nabídek, zajistit jejich případné aktualizace a revize a i přes kapacitní vytížení na jiných projektech nominovat řešitelský tým nově vznikající zakázky. Stejně tak byly zahájeny práce na finalizaci smlouvy o dílo s Teplárnou České Budějovice, a.s., která byla podepsána již 6. února 2014. Celý projekt měl být zrealizován za necelých 22 měsíců – do konce listopadu 2015. V uvedené době trvání akce bylo nutno zhotovit kompletní projektovou dokumentaci, POPIS PROCESU MOKRÉHO (WLST) ODSÍŘENÍ Zařízení na odsíření spalin kotlů K11 a K12 je založeno na technologii mokré vápencové vypírky. Předmětem dodávky odsíření byla kromě samotného odsiřovacího absorbéru a jeho klíčového vybavení i vykládka a skladování odsiřovací suroviny, úprava komínu, napojení na stávající kouřovody a dodávka technologie potřebné pro zpracování produktu odsíření. Základní odsiřovací surovinou je jemně mletý vápenec, který je ze skladovacího sila dopravován rotačními podavači a šnekovými dopravníky do abrazi odolných mixérů vápencové suspenze, kde je jeho smísením s vodou připravována vápencová suspenze. Vápencová suspenze je skladována v nádrži, odkud je čerpadly přiváděna k absorbéru, kam je v aktuálně potřebném množství dávkována regulační armaturou vyloženou keramickou vložkou. V absorbéru (pračce spalin) jsou vypírány kyselé složky spalin – v největší míře oxid siřičitý SO2. Vypírání spalin je realizováno čtyřmi sprchovacími úrovněmi, do kterých je suspenze čerpána čtyřmi recirkulačními čerpadly. Jímací část je intenzivně míchána třemi bočními míchadly a provzdušňována dmychadly oxidačního vzduchu. Reakcemi vzniká sádrovcová suspenze, která je poté odčerpávána odtahovými čerpadly do objektu zpracování produktu, kde je částečně odvodněna. Odsazená voda se vrací zpět do absorbéru. Částečně odvodněná (a tím zahuštěná) sádrovcová suspenze se skladuje v nádrži, odkud je v době provozu míchacího centra čerpána do míchaček, kde se míchá s popílkem na konečný produkt využitelný ve stavebnictví ve formě pomocného stavebního materiálu – granulátu. Popis procesu snížení emisí oxidů dusíku u kotle K11 Zařízení se skládá z technologií primárních a sekundárních opatření na kotli. Primární opatření pro snížení emisí NOx kotle K11 spočívají v optimalizaci spalování ve spalovací komoře kotle a sekundární opatření jsou řešena metodou | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Vnitřní část budovy s recirkulačními čerpadly nekatalytické denitrifikace (SNCR), kdy je do spalovací komory kotle jako redukční činidlo vstřikován roztok močoviny. Postup realizace Již od počátku bylo jasné, že termíny realizace jsou velmi napjaté, především smluvní termíny pro základní projekt a dokumentaci pro provedení díla byly velmi přísné. Pro finální podobu dokumentace bylo nutné získat veškeré podklady od všech subdodavatelů, což nebyl jednoduchý a rychlý proces. S ohledem na realizační termíny musely být některé objekty navrženy na základě předběžných podkladů, což v dalších fázích vyžadovalo provádění úprav dokumentace s vlivem na některé dílčí termíny. Stejně tak rozpracování detailů, které nebyly v zadávací dokumentaci řešeny a u kterých byla nutná podrobnější technická diskuse s investorem, zabralo určitý čas. V roce 2014 bylo těžiště prací zejména ve stavební části a v počátku výstavby odsiřovacího absorbéru – ocelové nádoby opatřené vnitřním pogumováním. Hlavní část montáží technologie probíhala v průběhu jarních měsíců 2015. Následovala fáze zkoušek a dokončovacích prací, na kterou navázalo v září a říjnu 2015 uvádění do provozu, přípravy ke komplexnímu vyzkoušení a následně v listopadu též komplexní zkouška a předání stavby investorovi. V současné době je již zařízení v trvalém provozu v rámci záruční lhůty. Mezi upravovaná stávající zařízení patřil i původní komín vysoký 120 metrů, který bylo nutno vybavit novou antikorozní vložkou. Nejprve se uvažovalo o vložce keramické, ale dodavatel kvůli riziku provlhání nakonec zvolil druhou možnou variantu – ocelovou nerezovou vložku. Specifické pro tento projekt bylo, že nešlo zvolit tradiční řešení – výstavbu nového mokrého komínu a ponechání stávajícího jako záložního pro odstávky odsíření. Řešení, kdy se v jedné komínové vložce střídají horké nevyčištěné a vlhké odsířené spaliny, není obvyklé. Stavba byla realizována za plného provozu teplárny, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra Českých Budějovic. I přes určitá s tím spojená omezení i výše zmíněná termínová úskalí bylo dosaženo cíle zprovoznit a předat dílo v dohodnutém termínu. Ing. Pavel Slezák, vedoucí oddělení procesního inženýrství, TENZA, a.s. TENZA completed its third desulphurisation process – a wet limestone scrubber in České Budějovice In 2014 TENZA, a.s. put its second flue gas desulphurization of a heat generation source, desulfurization of flue gas from boilers K2 – K4, into operation at the Karviná Heating Plant, in this case based on Circulating Fluidized Bed (CFB). Since the project was launched in Karviná, two more contracts have been signed, both based on Wet Limestone Flue Gas Desulphurisation (WLST). In the autumn of 2013 in Opatovice (the project is not yet completed here), then at the beginning of 2014 in České Budějovice. Flue gas desulfurization at the power plant in České Budějovice is therefore the fourth project of TENZA in the flue gas desulfurization program, which it has been involved in now for fifteen years. 37 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | „Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá dlouho. Zásadní vliv však má nestabilita energetického sektoru. Na vše je pak málo času,“ uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubomír Nečas ze společnosti TENZA, a.s., ředitel výstavby Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. Lubomír Nečas Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, obor Management jakosti. První pracovní zkušenosti získával v 1. Brněnské strojírně jako technický pracovník oddělení řízení jakosti. Od roku 1992 působil ve společnosti Montin na pozici technického ředitele. V roce 1997 nastoupil do firmy OPL, s.r.o., kde zastával funkci vedoucího výroby zodpovědného za výrobu podlahových konvektorů. Následně jeho profesní kariéra pokračovala ve společnosti Kovo-plazma, s.r.o., pozicí vedoucího výroby. Ve společnosti TENZA, a.s., pracoval od roku 2004. Jako ředitel výstavby zodpovídal za realizaci projektu odsíření v Plzni v hodnotě 450 mil. Kč. Od 2012 do 2014 působil ve firmě Modřany POWER a.s. ve funkci manažera projektu. Poté se vrátil do společnosti TENZA, a.s., na pozici ředitele výstavby projektu Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. v Opatovicích nad Labem a samozřejmě nasměrovala většinu kapacit tímto směrem. Nebylo tedy snadné v relativně krátké době kapacity zajistit. Proto naše společnost oslovila ke spolupráci mimo jiné i některé ze svých Vaše společnost stála u vybudování zařízení na odsíření spalin kotlů K11 a K12 technologií mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11 v českobudějovické teplárně. Byla tato akce v něčem odlišná oproti vašim jiným referencím v jiných teplárnách? Bylo to poprvé, kdy jsme v rámci ekologizace zdroje dodávali jak odsiřovací jednotku, tak prováděli primární a sekundární opatření na některém z připojených kotlů. Nicméně tento samotný fakt neznamenal žádné komplikace, neboť dispozičně i subdodavatelsky se jednalo o dva samostatné celky, a tyto si řídily samostatně dva týmy s příslušnou odborností. Složitější a zejména náročnější však bylo organizačně a kapacitně začlenit realizaci tohoto projektu do souběhu dalších velkých odsiřovacích projektů, které naše společnost v daném období realizovala v Elektrárnách Opatovice a v Teplárně Karviná. Jak rozsáhlé kapacity jste na tuto akci nasadili? Navázal bych na předchozí odpověď. Investor se v případě této zakázky ocitnul v nesnadné situaci, kdy vítězný uchazeč vybraný v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek nakonec ze soutěže odstoupil, čímž došlo k posunu fáze podpisu smlouvy o dílo z podzimu 2013 do začátku roku 2014. TENZA na podzim 2013 podepsala významný kontrakt na retrofit odsíření 38 Technologie odsíření spalin bývalých pracovníků, kteří měli zkušenosti s dřívějšími realizacemi odsíření technologií mokré vápencové vypírky a mezi které se řadím i já. Výsledkem byl realizační tým čítající okruh řádově 15 osob, včetně několika odborných | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Pro potřeby napojení na stávající kouřovody bylo potřeba upravit stávající komín. Prosím o bližší popis, důvody, cíle… Aby bylo možno zajistit „horký“ i „mokrý“ provoz jednoho a téhož komínu, bylo nutno zvážit všechny výhody a nevýhody dvou základních možností jeho vyvložkování – keramikou nebo nerezovou ocelí. Nakonec byla zvolena nerezová ocel, která znamenala rychlejší montáž, a umožnila tak splnit představu investora o maximální přípustné délce odstávky provozu komínu. Sila popílku a aditiva externistů. Zároveň se do projektu zapojila i vlastní projekce společnosti, která poskytla 10 projektantů, z nichž někteří zůstávali trvale na stavbě, a samozřejmě organizační podporu poskytovala i ostatní střediska naší společnosti. Jste velmi zkušenou firmou v oboru. Lze však říci, že i akce v Budějovicích byla pro vaše specialisty v něčem podnětná? Použité technologie pro nás nové nejsou, ale každá akce přinese něco nového většinou ve spojitosti se stávajícím zařízením, na které se připojujeme. V případě Českých Budějovic je možno zmínit jediný využitelný komín, který musel být k dispozici jak pro běžný provoz s odsířením, tak pro provoz by-passový při odstávce odsíření. Nicméně i s tímto nesnadným úkolem jsme se vypořádali. Kde aktuálně získané zkušenosti z ČB uplatníte, na čem nyní pracujete? Projekt v Opatovicích je stále v běhu, takže naše zkušenosti jsou k dispozici našim tamějším kolegům. V době, kdy vedeme tento rozhovor, rovněž usilujeme o získání projektu snížení emisí oxidů síry v elektrárně Mělník I. Péče o budoucí obchodní případy ale probíhá v mnohem větší šíři i mimo hranice České republiky. Jak probíhal proces najíždění, resp. zkušební provoz? Museli jste řešit nějakou komplikaci? V těchto fázích staveb každý zápasí s časem a ani my jsme nebyli výjimkou. Díky pochopení a aktivní účasti pracovníků objednatele jsme ale stihli všechny klíčové zkoušky včas. Předmětem dodávky odsíření je kromě samotného odsiřovacího absorbéru i vykládka mletého vápence. Jaká bude vlastně spotřeba vápence za rok? V Českých Budějovicích byla zvolena osvědčená technologie míchání vápencové suspenze, které probíhá v abrazi odolných mixérech, kam je jemně mletý vápenec dopravován ze skladovacího sila šnekovými dopravníky. V mixéru je do vápencového prášku přiváděna voda a výsledná suspenze s regulovatelnou hustotou je skladována v nádrži. V budoucím provozu, kdy už budou platné přísné limity, by neměla spotřeba vápence přesáhnout 10 000 tun ročně. Do roku 2020 ale s ohledem na Přechodný národní plán ČR lze očekávat spotřeby mnohem nižší. Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Jakou metodu nakládání a zpracování vedlejšího produktu odsíření, tzv. energosádrovce, jste klientovi nabídli? Nakládání s produktem bylo objednatelem jednoznačně zadáno. Při zachování možnosti stávajícího odvozu popílku chtěl mít objednatel možnost míchat popílek a zahuštěný produkt odsíření na tzv. granulát, který je možno použít jako pomocný stavební materiál. Granulát je vyráběn v cyklických míchačkách s přímou nakládkou na pod ní stojící nákladní automobily. Do míchaček je k tomuto účelu přiváděna sádrovcová suspenze, která je po odčerpání z absorbéru sedimentačně zahuštěna v souladu s objednatelem zadanou recepturou. Jako pomocné aditivum je možno do míchaček dávkovat vápenný hydrát nebo vápno. Sekundární opatření jsou řešena metodou nekatalytické denitrifikace (SNCR), kdy je do spalovací komory kotle jako redukční činidlo vstřikována močovina. Proč jste navrhli právě tuto variantu? Lze říci, že se i tato metoda v čase vyvíjí? I v tomto případě bylo technické řešení zadáno objednatelem. Tato rozšířená a poměrně snadná metoda se samozřejmě má kam vyvíjet. Mezi největší výzvy patří vždy její aplikace na stávajícím kotli (to platí dvojnásob o primárních opatřeních), ale také v neposlední řadě nutnost vzít v úvahu stávající i budoucí navazující zařízení. Čpavkovému skluzu je třeba věnovat péči nejen kvůli např. stávajícím odprášením za kotli, ale také s ohledem na navazující odsiřovací zařízení a je jedno, zda se jedná o suchou, polosuchou či mokrou metodu. Negativní vlivy nevyužitého čpavku jsou rozmanité – korozí počínaje, dále pak zalepování tkaninových filtrů, v případě, že jsou instalovány, a zápachem produktu odsíření konče. Takže rozhodně je co zlepšovat a inovovaná řešení se na odborné scéně a následně na trhu objevují stále více. Celý projekt byl realizován v průběhu necelých 22 měsíců. Pojďme si přiblížit celkový rozsah zakázky. Na začátku projektu byla již k dispozici dokumentace pro stavební povolení i vyjádření dotčených orgánů. Pravomocné stavební povolení brzy následovalo, takže do jisté míry bylo z čeho vycházet. Rozsah demolic také nebyl 39 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Pohled na objekty odsíření spalin (absorbér vpravo) i přes některé staré nezmapované podzemní konstrukce velký, a tak se začínalo víceméně na zeleném. Ale zato za plného provozu a v časové tísni díky pozdějšímu podpisu smlouvy o dílo. Akce zahrnovala vše obvyklé, tj. zpracování kompletního souboru projektové, technické i průvodní dokumentace, provedení základových konstrukcí, výstavbu všech nutných provozních budov, osazení kompletní technologie od kouřových ventilátorů kotlů až po korunu komínu, a to včetně kompletních elektroinstalací, instalací MaR a nového systému řízení. Některé projekční firmy poukazují na fakt, že zadávací podmínky investorů (čas a cena) jsou daleko za hranou a výsledkem pak je spousta problémů při samotné realizaci... Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá u investorů poměrně dlouho. Příčin může být celá řada, od složitých schvalovacích procesů způsobených například komplikovanou vlastnickou strukturou až po 40 náročnost administrace jednotlivých dotačních titulů. Zásadní vliv však má nestabilita prostředí v energetickém sektoru nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. Ta pak vyvolává změny podmínek u klíčových vstupů se zásadním vlivem na posouzení technického řešení i ekonomiky celé investice. Mám tím na mysli průběžně se měnící požadavky legislativy, trhem řízenou cenu elektrické energie, dostupnost a cenu paliva, trh s emisními povolenkami, podporu zelené, zejména větrné a solární energie a konečně nejistotu odběru tepla s ohledem na klimatické podmínky a riziko odpojování odběratelů. V případě technologií snižování emisí u uhelných zdrojů potom investice v řádech mnoha set milionů korun může v takovýchto podmínkách znamenat neúnosný dopad na ceny tepla pro odběratele, přičemž výroba elektrické energie je na hranici rentability. Ve většině případů tak na scénu přichází a zase odchází řada různých investičních variant. Když pak dojde na samotné rozhodnutí, na přípravu stavby a její provedení už většinou nezbývá tolik času, co by bylo potřeba a co by dodavatelé (a nakonec i samotní investoři) uvítali. To se odráží v zadávacích dokumentacích, kde při jejich přípravě není vždy dost času zohlednit všechna specifika daného zdroje a jeho okolí a často chybí i prostředky na vyčerpávající rešerši dostupných technologií a prostor pro jejich volbu je zúžený. Důležitá je i technická zdatnost a porozumění orgánů státní správy, se kterými je záměr projednáván. Vše neodhalené nebo odložené se pak musí vyřešit v realizaci, což je těžší o to víc, protože smluvní podmínky jsou obecně velice přísné a možná diskuze, především pak u dotovaných projektů, se blíží limitně k nule. Musíme jít často do určitého rizika a věřit, že se vše podaří vyřešit „za pochodu“. Nicméně kdybyste se dotázali všech zúčastněných, více času pro důkladnější práci by uvítali nepochybně všichni… Stavba byla realizována za plného provozu teplárny, která se nachází v bezprostřední | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Ekologické akce v Teplárně České Budějovice blízkosti centra Českých Budějovic. Museli jste se potýkat s nemálo komplikacemi… Na to jsme u podobných akcí zvyklí. Jen málokde poskytuje povaha zdroje a jeho generel takový luxus, že je možno pracovat bez vzájemného ovlivňování. Když se ale všechny aktivity promyslí dopředu a domluvený postup všichni dodrží, dá se vypořádat s lecčím. Situace na staveništi nebyla prostorově zas až tak kritická, aby znemožnila objednateli provést některé důležité opravy nebo opatření, která mu pomohla v provozu během stavby. Dovoluji si tvrdit, že obyvatelé Českých Budějovic, kromě průjezdů několika nadměrných nákladů a krátkých omezení při stavbě jeřábu pro vložkování komínu, dopravně naši akci příliš nepocítili. S kolika dodavateli a subdodavateli jste komunikovali? Jaký byl podíl českých firem na zakázce? Oproti celkovému finančnímu objemu, kde tuzemské firmy měly jasnou většinu, klíčové dodávky, jako byly např. vestavby absorbéru, čerpadla, dmychadla a podpůrný ventilátor, jsme svěřili zahraničním dodavatelům. K zamyšlení je, že většinou dokázali nabídnout i výhodnější cenové podmínky. Nicméně ostatní, v konečném důsledku stejně důležitá technologická zařízení dodaly české společnosti. Byť i zde s částečnými zahraničními subdodávkami české firmy prokázaly, že jsou schopné dodat komplexní, moderně řešená a spolehlivá zařízení. Tlak ze strany investora se v konečném důsledku projeví i na subdodavatelích. Jsou firmy schopny dodat kvalitní výrobek i za uvedených podmínek? Někteří ano, někteří ne zcela. Stává se bohužel často, že v rámci předkládání nabídek není pro nikoho z poptaných subjektů nic problém, ale ten se objevuje s prvními milníky. V tomto směru je důležitá otevřenost a komunikace, protože zaručený recept na znásobení problému je o něm v jeho počátku nehovořit a nesnažit se najít řešení. I kdyby to nebylo příjemné, později se nepříjemnosti násobí. V mnoha směrech jsme z projektu vyšli poučeni pro další výběrová řízení na subdodavatele. Pohled na pomocné provozy odsíření Od roku 2017 bude omezena oficiální podpora exportu u projektů uhelných elektráren. K dohodě se dospělo na zasedání pracovní skupiny pro vývozní úvěry zemí OECD v Paříži v rámci diskuzí o boji proti klimatické změně. Dotkne se to případně i vaší společnosti? Jaký je váš podíl zakázek pro zahraničí? Toto omezení se naší společnosti v zásadě nedotkne. Nejsme vázáni na podporu v tomto smyslu. Co vnímáme jako zásadnější problém, o kterém jsem už hovořil, je situace v energetice v České republice. Provoz uhelných zdrojů je často postaven, při dodržení konkurenceschopné ceny tepla pro odběratele, na hranici rentability, což povede k zásadnímu omezení investic v této oblasti. Velmi diskutovaným pojmem je stále častěji „decentrální energetika“. Co si o tom myslíte a připravuje se i vaše firma na tento stále se prohlubující trend? Decentrální energetika je fakt, který je nezbytné vnímat a respektovat, byť hledat něco pozitivního je velmi obtížné. S ohledem na skutečnost, že jde o nevratný proces, čas ukáže všechny negativní dopady vyplývající z neexistence dlouhodobé a smysluplné energetické koncepce. Bez ohledu na jakkoli negativní postoj k celé problematice nám nezbývá, než na situaci reagovat a hledat nové příležitosti i v této i v dalších oblastech. Naše nové aktivity tak směřují kromě zahraničí také do projektů v oblasti odprášení průmyslových provozů, kde již máme první reference, a dále do technologií spalování alternativních paliv, využití energie z větru a podobně. (čes) 41 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Dodávka a montáž čtyř potrubních systémů recirkulačního a systém oxidačního potrubí Začátkem roku 2015 získala firma Speciální technologie, s.r.o., v rámci projektu Odsíření Teplárny České Budějovice, zakázku na dodávku a montáž čtyř potrubních systémů recirkulačního a systém oxidačního potrubí. Klientem byla firma TENZA, a.s., která plnila v rámci této investiční akce roli generálního dodavatele. V rámci projektu Odsíření Teplárny České Budějovice, kdy se jednalo o odsíření uhelných kotlů K11 a K12. Rozsah prací zahrnoval zpracování technické dokumentace potrubních tras včetně pevnostního výpočtu, výrobu, dodávku a montáž recirkulačních potrubí, potrubí oxidačního vzduchu včetně uložení a dodávky kompenzátorů. V průběhu nabídkového řízení bylo navrženo variantní řešení systému oxidačního vzduchu. Navržené a následně realizované řešení představovalo kombinaci materiálů, kdy potrubí uvnitř absorbéru bylo vyrobeno z laminátu s antiabrazivní vrstvou (SiC). Ta byla aplikována na vnějším i vnitřním povrchu. Veškeré upevňovací prvky a uložení potrubí uvnitř absorbéru byly vyrobeny ze superaustenitické oceli 1.4529 z důvodu agresivního prostředí. Vnější část byla provedena částečně z ocelového potrubí (od dmychadel) a následně z laminátu. Laminátová část musela být ještě materiálově rozdělena do dvou úseků. Důvodem byla vyšší teplota vzduchu od dmychadel, takže část potrubí musela být vyrobena z pryskyřice s vyšší teplotní odolností Pro systém recirkulačního potrubí bylo dodáno sklolaminátové potrubí DN700 (Derakane 411) s antiabrazivní vrstvou SiC na vnitřním povrchu, výrobce Polytex Composite. Veškeré potrubí bylo dodáváno na stavbu jako prefabrikované, aby byla zajištěna co nejrychlejší montáž a splnění termínů realizace. Úprava produktu odsíření Potrubní systémy pro odsíření spalin Souběžně s touto dodávkou přímo pro firmu Tenza, realizovala společnost Speciální technologie další zakázku pro ECO-BUILDING BRNO s.r.o. Jednalo se o dodávky a montáž pro provozní soubory PS 03 Vápencové hospodářství a PS 04 Úprava produktu odsíření. Pro tyto provozní soubory společnost realizovala o montáž technologických zařízení, dodávku a montáž potrubí zahuštěné sádrovcové suspenze, dodávku a montáž potrubí odpadní vody, potrubí procesní vody a tlakového vzduchu Součástí zakázky byla rovněž výroba a dodávka pomocných ocelových konstrukcí pro kotvení šnekových dopravníků aditiva, svodů do mixérů, mezikusů technologie a rámů šnekových dopravníků. Tyto zakázky probíhaly v období od jara 2015 do srpna 2015. Přes velmi napjatý harmonogram se v obou případech podařilo realizaci zvládnout v dohodnutých termínech. Michal Bielesz, Speciální technologie, s.r.o. Delivery and installation of four recirculation piping systems and an oxidation piping system In early 2015 the company Special Technologies received a contract as part of the project Desulphurisation of the Heating Plant České Budějovice for the delivery and installation of four recirculation piping systems and an oxidation piping system. The client was TENZA, which filled the role of general contractor for this investment. 42 | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Tradiční český výrobce skelných laminátů od roku 1953! Polytex Composite s.r.o. Lamináty pro průmysl a stavebnictví Reference: Vybavení absorbérů elektráren Sines (Portugalsko), Abono, Soto de Ribera, La Robla a Cangas del Narcea (Španělsko) Potrubí pro odsíření elektráren Tušimice a Ledvice (Česko), KArlsruhe a Lünen (Německo) a odsíření Teplárny v areálu Slovna (Slovensko) Potrubí zimního ostřiku pro elektrárny Počerady a Temelín (Česko) a Mochovce (Slovensko) Připravujeme se na: Odsíření elektrárny Průnéřov (Česko) Zabýváme se: Navrhováním, výrobou, dodávkami a montáži laminátových výrobků zejména vinutých trubních systémů, velkoobjemových nádrží a chemických aparátů. Výrobky jsou vhodné pro korozně náročné aplikace v chemickém, petrochemickém, papírenském nebo strojírenském průmyslu a energece. Největší část výroby směřuje do energeky a odsiřovací technologie a pro chladící věže. Při dodávkách velkých celků zajišťujeme supervizi a ve spolupráci se stálými partnerskými firmami i projekci a montáž rozsáhlejších dodávek Kontakt: Polytex Composite, s.r.o., Závodní 540, 735 06 Karviná, Tel.: +420 569 312 098, email: [email protected], ww.polytex.cz 43 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Vápencové hospodářství a Úprava produktu odsíření pro projekt „Odsíření spalin“ v Teplárně České Budějovice Společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. v rámci realizace projektu odsíření spalin v Teplárně České Budějovice formou subdodávky pro generálního dodavatele TENZA, a.s. úspěšně zrealizovala v průběhu let 2014 a 2015 dodávku technologie PS03 Vápencové hospodářství (příprava vápencové suspenze a PS04 Úprava produktu odsíření). Dodaná technologie PS03 slouží pro přípravu reagentu - vápencové suspenze pro metodu mokré vápencové vypírky kouřových plynů. Dodaná technologie PS04 slouží pro výrobu certifikovaného materiálu – granulátu pro technickou rekultivaci vyrobeného z popílku, zahuštěnéhos ádrovcové suspenze, aditiva a záměsové vody. V rámci udělené zakázky byly provedeny projektové, inženýrské, dodavatelské, koordinační a montážní práce, a uvedení do provozu na výše uvedených provozních souborech. Do zkušebního provozu byla zařízení uvedena 15. 11. 2015. Realizované technologie zaručují Teplárně ČB dodržení evropských legislativních podmínek z oblasti ekologie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2010. PS 03 VÁPENCOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - PŘÍPRAVA VÁPENCOVÉ SUSPENZE Technologie přípravy vápencové suspenze je umístěna v objektu SO 03 Skladování vápence a příprava vápencové suspenze. Vápencová suspenze jako reagent pro mokrou vápencovou vypírku spalin je vyráběna z jemně mletého vápence, odsazené vody (přepad ze zahušťováku) a z procesní vody. Pro přípravu vápencové suspenze jsou použity dvě identické linky. Jedna linka je pracovní, druhá záložní. Silo mletého vápence má atypickou výsypku se dvěma výstupy, přičemž pro každou linku slouží jeden výstup. Vápencová suspenze je vyráběna v mixérech EHM30. Suspenze vytéká z výstupního hrdla do nádrže vápencové suspenze, která je společná pro obě linky. Operátor má možnost nastavit požadovaný hmotnostní průtok suchého mletého vápence a požadovanou hmotnostní koncentraci vápence ve výsledné vápencové suspenzi. Mixéry typu EHM30 pro rozplavování vápencové suspenze 44 Mletý vápenec je do mixéru dopravován šnekovým dopravníkem vybaveným tenzometrickou váhou, která slouží k měření skutečné hodnoty dávkovaného množství vápence. Mixér EHM30 sestává z nosného rámu, komory, hřídele s lopatkami, spojky a pohonu. Komora je válcového tvaru, opatřená vstupním a výstupním hrdlem a dvěma otevíratelnými víky se snímači uzavření. Vnitřní části komory jsou vyloženy vyměnitelnými nerezovými vložkami. Lopatky jsou rovněž vyměnitelné nerezové. Části mixéru přicházející do styku s odsazenou vodou jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli odolávající její vysoké korozní agresivitě (zejména vysokému obsahu chloridů). 3D model technologie PS03 (příprava vápencové suspenze) Odsazená voda je využívána při produkci nadbilančního množství vody, je přiváděna do hlavních trysek mixéru. Alternativně lze pro přípravu vápencové suspenze využít také procesní vodu (např. při nedostatku odsazené vody). Do ucpávky a do hřídele mixérů EHM30 je přiváděna vždy pouze procesní voda. Průtok odsazené resp. procesní vody do mixéru je automaticky regulován v závislosti na aktuálně dávkovaném množství mletého vápence tak, aby byla dodržena požadovaná hmotnostní koncentrace vápence ve výsledné vápencové suspenzi. Instalované míchací zařízení je chráněno patentem č. 293848 „Způsob kontinuálního směšování a smáčení tuhých práškových až zrnitých materiálů s kapalinami a zařízení na provádění tohoto způsobu” a “Kontinuální míchací zařízení hmot práškového až zrnitého charakteru s kapalinami a suspenzemi“. | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Ekologické akce v Teplárně České Budějovice Dvouhřídelové míchačky granulátu Vážící šnekové dopravníky mletého vápence PS 04 ÚPRAVA PRODUKTU ODSÍŘENÍ - MÍCHACÍ CENTRUM GRANULÁTU Produktem mokré vápencové vypírky je energosádrovec, který je produkován ve formě sádrovcové suspenze. Sádrovcová suspenze je zahuštěna a následně skladována v nádrži zahuštěné sádrovcové suspenze, která stavebně navazuje na SO 03. Hranice dodávky firmy ECO-BUILDING BRNO tvoří výstupní příruby nádrže zahuštěné sádrovcové suspenze, odkud je suspenze odebírána a čerpána kalovým čerpadlem do vedlejšího stavebního SO 04 Míchací centrum. Míchací centrum sestává ze dvou míchacích linek, pod každým silem popílku je umístěna jedna linka. Běžně jsou v provozu obě míchací linky současně, aby se zkrátila doba nakládky nákladních sklápěcích automobilů. V míchacím centru jsou všechny vstupní komponenty, tj. zahuštěná sádrovcová suspenze, popílek, aditivum a záměsová voda, s vysokou přesností hmotnostně dávkovány do míchaček, přičemž hmotnostní podíl jednotlivých složek ve výsledném granulátu je dán zvolenou recepturou. Důkladné promíchání všech vstupních složek zajišťují dvouhřídelové míchačky s velmi účinným systémem míchání, které jsou pro tento účel přizpůsobeny. Míchačky jsou vybaveny abrazivzdornými vyměnitelnými lopatkami, abrazivzdorným vyměnitelným vyložením a speciálně konstruovaným víkem se vstupními hrdly a tryskami. Namíchaný granulát je odvážen nákladními sklápěcími automobily o nosnosti 27 tun. Pro případ výroby certifikované směsi granulátu pro technickou rekultivaci je nezbytným příslušenstvím míchacího centra zařízení pro skladování a dávkování aditiva. Jako aditivum je využíváno práškové vápno nebo vápenný hydrát. Silo aditiva je společné pro obě míchací linky, ze kterého je aditivum dávkováno šnekovým podavačem do vážené nádoby aditiva. SKLADOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ POPÍLKU A ADITIVA Popílek je skladován ve dvou silech popílku. Každé silo popílku má asymetrickou výsypku ve tvaru komolého kužele, popílek je dávkován do vážené nádoby gravitačně bez dalších dopravníků. DOPRAVA A DÁVKOVÁNÍ ZAHUŠTĚNÉ SÁDROVCOVÉ SUSPENZE DO MÍCHAČEK Systém dopravy a dávkování zahuštěné sádrovcové suspenze tvoří čerpadla (jedno čerpadlo je pracovní a druhé tvoří 100% zálohu), dopravní potrubí s elektroohřevem a tepelnou izolací, snímače a armatury. 3D model technologie PS04 - míchací centrum Čerpadla jsou umístěna v SO 03, jedná se o robustní horizontální odstředivá čerpadla, vybavená oběžným kolem z abrazivzdorné slitiny a vyměnitelným vyložením rovněž z abrazivzdorné slitiny. Suspenze je dopravována potrubím do budovy míchacího centra (SO 04), v míchacím centru jsou z dopravního potrubí provedeny odbočky do míchaček granulátu. Systém je vybaven měřením hustoty zahuštěné sádrovcové suspenze. Na základě změřené hustoty suspenze vypočítá řídící systém podíl pevné fáze a podíl vody obsažené v suspenzi a stanoví potřebnou dávku sádrovcové suspenze tak, aby bylo dodrženo požadované množství sušiny energosádrovce ve výsledné směsi. Skutečné množství zahuštěné sádrovcové suspenze dávkované do míchačky je měřeno průtokoměrem. 45 Ekologické akce v Teplárně České Budějovice | Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы | Systém dávkování tekutých složek Systém dávkování suchých složek DÁVKOVÁNÍ ZÁMĚSOVÉ VODY Část záměsové vody je obsažena v dávkované sádrovcové suspenzi. Pro dosažení požadovaného celkového obsahu vody v granulátu, stanoveného recepturou, je zařízení vybaveno systémem dávkování korekční (doplňkové) vody. Jako korekční voda je přednostně využívána odpadní voda ze stávajícího provozu teplárny, v případě jejího nedostatku nebo při poruše zařízení lze využít procesní vodu. Součástí dodávky firmy ECO-BUILDING BRNO byl rovněž kompletní systém čerpání a dávkování odpadní vody ze stávající nádrže odpadní vody do míchaček granulátu, sestávající z čerpadla, potrubí, snímačů a armatur. Po každém ukončení míchání je prováděn proplach míchaček. Proplachová vod je svedena do jímky u míchacího centra a následně zpracována v procesu odsíření a výroby granulátu. Instalovaná technologie je tak zcela bezodpadová. vybaveného odladěným softwarem je však implementace sofistikovaných algoritmů řízení PS03 a PS04 do řídícího systému poměrně náročná. Technologii přípravy vápencové suspenze a míchacího centra ovládá operátor odsíření, který mj. sleduje i expedici granulátu pomocí kamerového systému. Míchací centrum je navíc vybaveno skříňkou místního ovládání, která umožnuje také samoobslužnou expedici granulátu. ELEKTROČÁST A SYSTÉM ŘÍZENÍ PS03 A PS04 Obdobně jako v jiných průmyslových odvětvích se dodaná technologie neobejde bez spolehlivé elektročásti a řídícího systému. Technologie PS03 a PS04 klade vysoké nároky zejména na řídící systém, který zajišťuje plně automatizovaný provoz zařízení na základě předvolených parametrů a nastavených receptur míchaného granulátu. Na základě požadavku investora je celá technologie odsíření vč. technologie PS03 a PS04 Celkový pohled na PS04 - míchací centrum řízena řídícím systémem FANUC. Dodávku části elektro a řídícího systému prováděla firma ZPA Industry a.s. přímo pro generálního dodavatele, společnost ECO-BUILDING BRNO pak dodala kompletní polní instrumentaci a vypracovala komplexní podklady pro algoritmy řízení dodaných technologií. Jednotný řídící systém je výhodný zejména pro provozovatele zařízení a umožňuje mu jeho snadnou údržbu, na rozdíl od dodávky samostatného PLC (black boxu) ZÁVĚR I přes řadu úskalí a komplikací v průběhu celé dodávky se nám ve spolupráci s generálním dodavatelem odsíření a dodavatelem části elektro a řídícího systému podařilo úspěšně uvést technologii PS03 a PS04 do provozu ve stanoveném velmi krátkém termínu. Realizací uvedených investic přispěla teplárna České Budějovice v oblasti nakládání s vedlejšími energetickými produkty (VEP) ke zvýšení úrovně ochrany životního prostředí nejenom snížením emisí vypouštěných škodlivých látek do ovzduší, ale také společným zpracováním produkovaných VEP v míchacím centru, jehož výstupním produktem bude nový certifikovaný výrobek - granulát pro technickou rekultivaci s reálnou možností jeho dalších vhodných aplikací v regionu např. ve stavebnictví. Ing. Miroslav Bílý, CSc., Ing. Martin Ivan, ECO-BUILDING BRNO s.r.o. Limestone management and Treatment of a product of desulphurisation for the project “Flue Gas Desulfurization” at the České Budějovice Heating Plant As part of the project for the desulfurization of flue gas at the České Budějovice Heating Plant subcontracted to the general contractor TENZA, the company ECO-BUILDING BRNO successfully delivered PS03 limestone management technology (limestone slurry preparation and PS04 Treatment of a project of desulphurisation) during 2014 and 2015. The supplied PS03 technology is used in the preparation of reagent – limestone slurry for the method of using a wet limestone scrubber for flue gases. The supplied PS04 technology is used for producing certified materialgranulate for the technical reclamation of the fly ash, dense gypsum slurry, additives and mixing water produced. 46
Podobné dokumenty
Klapkové uzávěry pro Elektrárnu Prunéřov II, popis
Prunéřov II, popis systému ovládání
Pro projekt nazvaný Kompletní obnova Elektrárny Prunéřov II, PS16 – čerpací stanice chladicí vody vyexpedovala společnost MPOWER Engineering,
a.s. v červnu 2013 ...
for Power, 3/2009 - ŠKODA PRAHA Invest
i projekty související s rozvojem přenosové soustavy a potažmo distribuční sítě.
Vybudování nového bezpečného a vysoce
účinného energetického zdroje s sebou nese řadu problémů, a to jak technických...
Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu
přirozená: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodina, dlouhý, krátký, dolů, dole, zatímco,
budík, ukazovat. Tato slova se objevují v otázkách nebo poznámkách učitele: „Je pro tebe
Proměny české krajiny
Cenu pro nejlepší periodikum nebo publikaci za rok 2015 převzala šéfredaktorka časopisu Přírodovědci.cz Alexandra Hroncová.
Foto: Středisko společných činností AV ČR.
Projekt Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice (All for Power, 4/2009)
ověří, že i touto cestou lze realizovat náročný investiční program skupiny ČEZ a že není vždy potřeba stavět zcela nový zdroj.
V jaké fázi jste nyní?
Rekonstrukce začala 2. června 2007 a naše
ambic...
Firemní prezentace
a čerpacích systémů
• Zastoupení ve 21 zemích Evropy
• Centrální distribuční sklad s dodacími lhůtami
do 48 hodin
• Projekce a stavba čerpacích systémů AxFlow
Systems
• Stabilní zázemí ro...