Linka 32
Transkript
Štíhlá výroba Frenštát p. R. Definice štíhlé výroby Štíhlá výroba… ... je nepřetržitý proces na flexibilních linkách s vysokou kvalitou ... dělá problémy viditelné ... je proces neustálého zlepšování (KAIZEN) ... je založen na standardizaci práce ... je řízená na základě principu tahu místo tlaku … je filosofii jak zkrátit dobu mezi objednávkou a dodávkou … je eliminace ztrát & maximalizace přidané hodnoty Source: Taiichi Ohno Přidaná hodnota Analýza práce Hodnotu přidávající práce, která mění formu nebo funkci výrobku Příklad: • opracování výrobku • montáž 12 Ztráty 60% 9 TIME 3 Přidáváme hodnotu 6 10% Nezbytná práce nepřidávající Činnost která hodnotu přímo nepřidává 30% výrobku hodnotu, ale je nutno ji Příklad: provádět • najetí stroje do pracovní polohy • vizuální kontrola kvality Činnosti, které se nepodílejí na zvyšování hodnoty výrobku Příklad: • transport výrobků • čekání V tomto případě přidáváme hodnotu při 10% činnosti. Zavádění štíhlé výroby = eliminace ztrát Nadvýroba Čekání Transport Zavádění štíhlé výroby Pohyby po pracovišti Zásoby 7 druhů ztrát Nevyužití zařízení Zmetky 4 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © U – buňka – základní kámen štíhlé výroby Stávající stav Budoucí stav – U - buňka Time Takt time 30 Time Takt time 30 20 20 10 10 0 A 0 A B C D Operations 5 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © E F B C D Operations E F Princip štíhlé výroby Example – today's status: Mezisklad 5sec 5sec 2 min 2 min 24 hod 5sec 5sec 20 sec 15 sec Example – future status: 5sec 2sec 18 sec 5sec 17 sec Lead time 47 sec Value add time 35 sec Lead time 86695 sec Value add time 35 sec Postup implementace štíhlé výroby Zvy šov ání p řida n é ho dno ty > d Bo Pro ces ní k rok Syn c hr Sys tem atiz ace od Záv oni za c e pr oce su ka Lin Postup implementace štíhlé výroby Shopfloor management - stabilizace změn a zahájení Kaizen procesu – podporuje operativní tým Implementace změn: SMED skutečná implementace, implementační workshopy Kanban zvykání na změnu, podpora implementačního týmu 5S změna layoutu Příprava na změnu – informace zákazníkovi, příprava předvýroby, simulace budoucího stavu, příprava výrobního HW atd. Audit stávajícího stavu, VSM/VSD, návrh nového layoutu linky, návrh potřebných metod 1 2 3 4 5 6 měsíc Postup implementace štíhlé výroby Process improvement critical point Continuous improvement KAIZEN ! Shop-floor driven! Situation, if shop floor management is not activated (9 from 10 plants ) Re-engineering Kaikaku !Engineers driven! Time Ukázka projektu Supplying value Současný layout Zařízení Manipulační kolem zařízení Skladovací Ostatní ( obsluha, analýza, syst. opravy) Manipulační + nevyužitá Celková m2 41 41 45 25 48 200 Layout a plocha Materiálový tok Současný materiálový tok I Dělení DPS Lisování I I Vizuální kontrola Pájení I Osazování ICT I ICT FT FT FT FT I VSM stávající stav Datum zpracování: Středisko: Výrobek: 8.11.2004 603 Ikony toku materiálu Ikony toku informací tlak TSG Zodpovídá: proces zákazník/do davatel zásoby údaje doprava hotové výrobky k zákazníkovi tah výrobní kanban tok info o materiálu supermarket elektronický tok Ikony všeobecné vyvážení plán transport kanban v kanban dávkách kanban pošta plánování typu: signální kanban "běž a zjisti" zásobník operátor Zákaznicky takt dostupný čas [min/měsíc] Zákaznicky takt = -------------------------------------------------požadavek zákazníka [ks] 660/1,1 * (60 – 4) = -------------------------------------------------126 500 = 15,9 sec / 1 part Vybalancování procesu činnost dělení DPS umístění DPS do přípravku lisu o s o a s a z a s z a l z e z e n í n u t u i s n o í v M o k o í á v n t o n r e o z - k í k t k o n o r u e k t o r s/ks 5,94 u u s D P S í 1 , 4 4 3 , 9 6 3 , 2 4 1 , 0 8 0 , 7 2 s/ks 35,00 činnost zákaznický takt 31,80 30,00 29,5 VK zalisování vyložení masek z pásu v y z a l o l ž o e ž n e í n D í P n S o o s a z e n í s o u s a z e n í v í z v ý u č k a m c a h á s n a s D t k P k ( m y S y a d 5 s 3,60 14,04 k o s k m a s k y ) 1 u vložení masky do rámu osazování VK otevření víka ICT, vyjmutí DPS, VK z a l o ž e n í D P S d o I C T , z a v ř e n í , s t i s ICT process ICT založení DPS pro zapoudření z a l z a p e t v y v l i ž o k l o o ž n u e o e z t ž e í d o e n p ř v n í e á í o u n n p p o z í , d r V a p r o z a p o u z d u u z z d r r a a z d F o T F , T V , ř e n K u z a v ř e 4 4 , 2 6 1 , 4 4 0 , 8 0 0 , 9 0 1 , 0 8 25,00 20,00 16,92 12,00 n u t í t l 3 , 9 6 4 , 3 2 16,9 15,00 14,0 12,0 10,00 8,28 K d , 1 14,80 í o k 1 n í í 2 , 1 6 6 , 8 4 8 , 2 8 5 , 0 4 4 , 6 8 2 , 5 2 FT process FT Total Time 29,52 86,70 zákaznický takt 31,80 8,3 5,00 1 , 0 5,9 0 0,00 dělení DPS 28,15 31,80 31,80 31,80 z a l i 31,80 s o v á n í o 31,80 s a z o v á n í V K I C T F T Vybalancování procesu činnost dělení DPS umístění DPS do přípravku lisu o s a z e n í M o s a z e n í k z a s z a l u i n s u o t v o o í n v á n t o o r e k z í - k t k o o n r u e k t o r s/ks 5,94 u u s D P S í VK zalisovaného konektoru dělení + zalisování založení nových DPS do masky o s u a s v l z a o e z ž n e í n e í n í s o v í m u č k a a s k á s n a y t k y ( m d a o r 5 k z u í t m D í z a v s p u P s t ř í i t n k r e o y t t I e s C t T o v ( a a n d o a p , 2 4 1 , 0 8 2 , 5 2 8 , 1 0 u 0 , 9 0 u 1 , 6 2 1 , 4 4 ) D é 3 8 u t 6 9 r P u S d o 45,00 činnost 40,00 1 a d a ) 1 , 0 8 2 , 2 4 35,00 p t é r u , 5 2 0 , 7 2 1 , 4 4 1 , 0 8 1 , 0 8 2 , 1 6 35,8 30,00 25,00 14,76 2 zákaznický takt 37,8 14,04 35,82 1,44 S t 4 9 3,60 21,78 přichystání nové masky do držáku osazování 1. operátor vyložení masek z pásu uvolnění a odložení víka masky vyložení DPS z masky, VK VK po vlně otevřít kryt ICT (adaptéru) v 4 , , s m , 3 1 k s á 1 s/ks 20,00 15,00 I C s t T i p t t r o e s c e t I s C T s 1 založení DPS pro zapoudření ICT vzít krabičku, provést VK z a l z a p o u e t k e t v y v l F i l o T o ž o e ž ž e s z d r a p r o z a p o u z d ř e n í u u z z d d r r a a z d F o T F T , u z a v ř e , 8 0 10,00 9,00 í o o u n n p p c o e á í í o p ř v n n r í d o e e p n z 4 n í í 2 , 8 8 0 , 7 2 2 , 5 2 3 , 2 4 1 , 4 4 1 , 8 0 1 , 4 4 s 2 hotový výrobek odložit do bedny zakrabičkování + FT 2. operátor Total Time 14,04 37,80 73,62 zákaznický takt 31,80 1 , 0 0 8 , 1 5 5,00 0,00 1. operátor 31,8 31,8 31,8 31,8 2. operátor Vybalancování procesu činnost dělení DPS umístění spodního dílu masky na stůl u m o s a í z e n í M o s a z e n í k z a s z a l V s t u i n n s K ě u o z t v a í i P t n v s S o o í á l D o n í o v r e k z a d o í p k t k n o - o o r u é í e p r k t a v o r k u l i s u u u s h ř n s/ks 5,94 D o P k o S n e k t o r u odložení DPS do spodní masky zalisování konektoru osazení součástky (5ks) u s a z e n í v í k a n a m a s k v o l n ě n í a o d l o ž e n í u v í k z u í t m í z a v s p u I D C P s t ř í s i a m a s k y t t T i p n k r t e y t r o o t t e I s c e e s C t T I s t o v ( C a a n d o a u p t D é r a l z a p o ž e o n u í z p d ř l F v o ž T i e p z . n r k í o o p c n e t r 8 8 , 9 6 3 , 2 4 1 , 0 8 2 , 5 2 2 , 5 2 1 , 4 4 8 , 1 0 0 , 9 0 1 , 0 8 P u S d o a d a p t 1 , 4 4 1 , 0 8 , 7 e é r u ) T n z í d r + a d p r ž r e o z n í a v s s o l z d r a d o F p ý T o r r a z í t k a + v u o u n 45,4 35,00 31,8 30,00 2 , 5 2 0 , 7 2 1 , 4 4 1 , 8 0 1 , 0 8 0 , 7 2 25,00 22,68 b z d k z a e n í u v ř e ě j š í c h 4 , 8 0 20,00 15,9 8,28 ř 3 , 6 0 0 , 7 2 2 , 5 2 n í 1 , 4 4 1 , 8 0 v ý v o d ů 1 , 0 8 hotový výrobek odložit do bedny FT 1.+2. operátor (konektor+osazování+krabičkování+FT) 2 , 5 2 22,68 23,8 15,00 1,00 10,00 2 a zákaznický takt zákaznický takt (půl buňky) 40,00 3,24 10,08 , činnost 45,00 1 u u 50,00 2 s o o , 3 s/ks 15,48 etiketování zakrabičkování vyložení pouzdra z FT v 2 0 založení DPS pro zapoudření ICT vzít krabičku, provést VK z 2 12,24 S t 7 10,08 vyložení DPS z masky + VK odložení spodní masky na dopravník VK po vlně otevřít kryt ICT (adaptéru) v , 18,36 vložení masky do rámu osazování vyložení masek z pásu u 0 8 , 1 5 5,00 6,84 45,36 0,00 1.+2. operátor (konektor+osazování+krabičkování+FT) 3. operátor (VK + ICT) 23,76 Total Time 69,12 zákaznický takt 15,90 15,9 15,9 15,9 zákaznický takt (půl buňky) 31,80 31,8 31,8 31,8 33,6 3 . o p e r á t o r ( V K + I C T ) Budoucí VSM - koncept Tvorba layoutu Verze č.1 Verze č. 2 Verze č. 3 Verze č. x !!!! Návrh buňky g in r Fi pr nish od e uc d ts 09 Ho us te Pri n 13 FT _0 SMT+AOI FT _0 Housing us ing Ho nt ur i Ve Ve Frost TSG Pri n te nt ur i r F pr inish od e uc d ts ICT B6 B6 Cabrio W102 Connector pressing Visual inspection Manual insertion WAV002 Manual insertion Connector pressing B6 B6 Cabrio D3-Redesign Porsche Logistická plocha Fi pro nish du ed cts Hotové díly Vstupní díly ICT Pracovní plocha Výrobní tok Visual inspection Pri n Ve nt ur i Ho us ing Ho te r FT _3 05 Housing us _0 FT ing d he s nis ct Fi odu r p n Pri te 16 r Ve i ur nt Výsledky projektu Ukazatele štíhlé výroby Ukazatele před po 0km reklamace 4,3 ppm 4,5 ppm FPY Vícenáklady Náklady 90,0 631€/m -- 91,2 162 €/m +5,7 k€ -- -35k€/m 9400 30 2,02d 20 min Úspory Rozpracována výroba Průběžná doba Area TSG Poznámka Chyba zapříčiněna vstupním dílem FPY náklady na zvláštní jízdy technické úpravy na zařízeních, výpadek výroby při přestavbě úspora 12 pracovníků, úspory ploch kusů mezi operacemi * 200 128 m2 * Štíhlá výroba – koncept U-buněk Linka 32 Stav před... R R R R R R R R R R R R Soldering and calibration of DC Calibration Calibration + soldering + soldering Volvo VOLVO Crimping VOLVO Sch elv es for pun che s Marking maschine 2x schäfer box - free space Oven Leakage test PORSCHE Leakage test DC Theming DC + Volvo Assembling of tube to the connecting part - theming R R 12 m 23 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © g WPS Wire bending Soldering and calibration of DC Porsche calibration n ssi pa Porsche soldering of termistor Soldering and calibration DC einrollen Crimping Final test VOLVO Washer assembling Final test PORSCHE , DC 6,7 m 717/32 Linka 32 Objemy, představitelé rodin výrobků, zákaznický takt (TT = 45,5) W46/04 MODEL Qty/day U1a DC U1b DC U1c DC U1c DC U1c DC U1c DC U1c DC U1c DC U1d DC U1c DC (PORSCHE) U2 PORSCHE U3 VOLVO Balení (VOLVO) 0053225 TOTAL krytky, montáž zkouška (VOLVO) Konečná zkouška (PORSCHE, Nasazení zkouška (DC) Zalisování ochranné trubky Konečná kalibrace (VOLVO) Zarolování (VOLVO) Zaklinčování držáku do trubky Konečná kalibrace (DC) Pájení + kalibrace s příprav. (DC) Zkouška těsnosti (DC) + Pájení Zkouška těsnosti (PORSCHE) Pájení + Zarolování Signování (Značení) Pájení termistor (PORSCHE) Kalibrace (PORSCHE) Pracovní návody Číslo pracoviště 0057301 0053211 0053212 0053213 0053214 00532150053216 0053217 0053219 0053220 0053221 0053224 0053222 0053223 0053224 0053225 0010 0030 0040 0050 0060 0070 0075 0080 0100 0110 0120 0125 0130 0140 0150 0160 395 865 003 011 395 865 003 007 395 865 003 002 395 865 003 004 395 865 003 010 395 865 003 001 395 865 003 003 395 865 003 005 395 865 003 006 395 865 005 001 395 865 002 001 395 865 004 001 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 11 100 11 100 11 100 11 100 Line 32 11 100 11 100 Technische 11 100 variante 11 100 11 100 A2C52186 819 A2C52186 11 100 DC 820 37 148 DC 11 12 A2C52186 DC DC DC DC 822 A2C52186 825 A2C52186 828 A2C53011 17 17 10 17 17 17 17 17VDO Nummer Linie 17 17395 865 10 003 865 001 71732 17395 003 865 002 395 003 865 004 395 100 003 865 007 395 003 010 395 865 71732 71732 17 71732 71732 71732 9 V 24 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © A2C52186 818 A2C52186 829 395 865 002 001 71732 395 865 004 001 71732 0170 10 153 X 10 22 223 X 10 22 175 X 10 22 175 X W38/04 10 22 175 X 10 22 175 X CountOfVD 10 22 175 X O Nummer Plan_M11 Plan_M06 Plan_M07 10 22 175 X TOTAL 16 22 10 201 X 3 10 300 22 172 150 X 150 900 5 10690 132910 2332580 X 2600 4 2720 2950 3000 11270 16 619 161340016 3400 3400 13500 16 22 1 4 TOTAL DC P Balení (DC) Line 32 Balení (PORSCHE) 2 7 daily Qty av. 11-04 2 23 22 27 28 64 3500 8080 3500 5580 3500 5540 12700 25800 21360 81.1% 18310 79.9% 18340 80.3% 75960 170 79.5% 81.1% 4900 18.6% 4500 19.6% 4500 19.7% 18900 39 19.8% 18.6% 80 100 0 690 1 0.3% 0.4% 0.0% 0.7% 0.3% daily Qty PPS 10 160 160 240 60 250 889 Takt (s) 83.2% 170 Takt (s) 15.9% 10 Takt1 (s) 0.9% 55 286 4860 Linka 32 Přehled ruční práce - work combination sheet Go to gemba - měřit lidský čas! Marking 0075 Solderingcalibration 0050 10.20 133.92 91.00 Crimping 26.30 15.00 0080 Leakage test 24.00 0150 Final test 29.30 (1s) 1 10.00 500 1 10.00 200 (4.2s) 1 10.00 500 21.00 (15s.) 4 0.00 500 10.00 (3s.) 1 10.00 500 Total time DC: Zákaznický takt = 55s Čas ručních operací 165s 3 operátoři 25 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © ) (% Do wn tim e ) Sc ra p (% (% ) FP Y Co m m en t s (s /p ar t) Ba (p tch ar ts siz by e cy cle Ch ) an ge ov (m e in r tim ut e) e Nu m be be tw r o f (L een Pa ot r siz cha ts e ng in e pc s) (s ) M ac In te r na hi ne lm an to Cy cle ta l ua lt im e tim e (s ) pa rt by e 11.60 ed ss 0010 lt im ip tio M an ua SA P Pr o ce SA (s P ti ec m ./1 e pc s) De sc r er at op .f or No Temp. Sensor n io n NAME: Pl an n PART # Linka 32 Balancování operací a příprava layoutu Line Balance sheet - DC Line Balance sheet - DC 70 100 90 60 80 50 70 40 DC takt 50 DC takt sec sec 60 30 40 30 20 20 10 10 0 Pájení + kalibrace (DC) Zarolování Zkouška těsnosti (DC) Konečná zkouška (PORSCHE,DC) Nasazení krytky, montáž klipsy 26 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © 0 Pájení + kalibrace (DC) Pájení + kalibrace (DC) Rolováníi + těsnost + zkouška+krytka Linka 32 27 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © simulace, zapojení operátorů Linka 32 Poka-yoke Realizace Kaizen ID ID_flip 1 2 3 4 Typ Problém Operace Konečná zkouška Zapomenutí o-kroužku na 4/1, senzor vždycky chybu neodhalí 14 DC Pájení a kalibrace Smíchání odporů 13 Volvo Temování Trubka zatemovaná opačným koncem Seznam úprav 13 Volvo Chybí buchse (typ 4/1) 13 Volvo Popis Zařízení chybu odhalí, pokud je prováděna pravidelná údržba zařízení v souladu s VP. Krabičky s odpory jsou označeny barevnou kombinací dle hodnoty odporu a hodnotou odporu. Automatická kontrola - tech. řešení není reálné. Úprava ochranné trubky - 2 prolisy zabraňující opačnému nasazení trubky na 6-hran senzoru. Výkresy pro úpravu jsou nakresleny. Chyba vzniká na vstřikolisovně (H27). 6 7 Špatná pozice buchse (typ 4/1) 14 DC 14 DC Konečná zkouška Nasazení krytky, montáž klipsy Konečná zkouška neodhalí chybějící nebo 2 podložky Chyba vzniká na vstřikolisovně (H27). Zařízení chybu odhalí, pokud je prováděna pravidelná údržba v souladu s VP. CW48 CW48 O201 Doplnit označení krabiček A2C čísly Vyvial J. CW48 L32 - Change Schedule Projednání výroby prolisů s dodavatelem trubky O301 O403 O503 O504 O601 O602 O603 V současnosti to FT neodhalí. 14 DC 9 14 DC Nenasazená klipsa Automatické odhalení - tech. řešení nereálné. Pájení a kalibrace Zapomenutý nebo špatně osazený pojistný kroužek Automatická detekce indukčním čidlem 14 DC 11 14 DC 12 14 DC Rolování Špatné zarolování 13 14 DC Temování Trubka zatemovaná opačným koncem Úprava ochranné trubky - 2 prolisy zabraňující opačnému nasazení trubky na 6-hran senzoru. Výkresy pro úpravu jsou nakresleny. 14 14 DC Obtížná montáž vinou špatných materiálů Vstupní kontrola 15 15 Porsche Konečná zkouška Monžnost zapomenutí, nebo montáž 2 ks podložek Zařízení chybu odhalí, pokud je prováděna pravidelná údržba v souladu s VP. 16 15 Porsche Pájení a kalibrace Zapomenutý nebo špatně osazený pojistný kroužek Automatická detekce indukčním čidlem Pájení termistoru Možnost špatného vložení konektoru do pájecího Možnost špatného napájení drátku na konektor přípravku Balení Chybějící/přebývající senzor v balení 13,14,1 18 5 Všechny Pomíchané kabely od výrobce O801 O901 CW48 CW49 u s t o m e r r e l e a s e ( t o p f r o m Upravit průměr trubky na FT tak, aby nebylo Školení / Training možné vložit senzor s nedocvaknutou krytkou q u a l i t y Tuto chybu má vyloučit vstupní kontrola a dodavatel Při pájení je kus v pořádku, vypadne ale na FT Systémová obsluha - kontrola funkčního rozměru dle VP, odhalí se na zkoušce těsnosti Použití váhy - nevhodné řešení: Drahé, rozlišovací schopnost váhy malá, stabilizování váhy trvá dlouho (1. FT), 2.Klipsa, 3.Měření (FT2), 4. Razítko Prověřit šrot vzniklý touto chybou Prověřit možnost použití indukčníhobatch čidla naof Logistic concept, detekci chyby konec deadline zodpovědný responsible status CW35 Faure done CW38 Faure done CW46 Faure done CW50 Mikulenka done CW47 Mikulenka done CW52 Feriancik done CW47 Mikulenka done CW03 Zgabaj done Cw03 Manova done CW05 Cmiel done CW06 Zgabaj on hold CW04 CW47 Jauernik Manova (Feriancik+J auernik) Feriancik CW50 CW51 Mikulenka Mikulenka done done CW52 CW51 CW47 CW51 CW51 CW52 Feriancik Cmiel Mikulenka Feriancik Cmiel Cmiel/Vyvial done done done done done done CW05 18/02/05 CW08 CW08 Cmiel done CW08 CW08 CW09 Jauernik Cmiel Jauernik CW08 Zgabaj CW08 CW06 Feriancik Mikulenka ) Feriančik R. CW49 Operative issues PE is late for soldering tool? Drawing is done now, should be OK - follow-up! Technical review of modificationnext week, invite Radek Mondek+Eric 28 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © začátek start Veřmiřovský L production, ordering material, determination of inventory Veřmiřovský L CW50 Poka - yoke list Customer information O1001 Prověřit šrot vzniklý touto chybou Feriančik R. CW50 PFMEA update O1101 Kontrola zařízení Veřmiřovský L 2005 Flow chart update Seznam potřebných úprav - Specifiakce požadavku na objednání přípravků, nástrojů List of the necessary modifications - Specifikation of requirements for ordering preparations and tools Q-list of concerned customers and OEMs O1301 Projednání výroby prolisů s dodavatelem trubky Mikulenka R., vývoj CW04 New layout Time schedule O1302 Projednání úpravy se zákazníkem Čmiel P. CW04 Q-initial approval of manufacturing change Customer information O1501 Doplnit referenční kus se 2 podložkami Veřmiřovský L CW49 REALIZACE / REALIZATION Q-final approval on the basis of evidence (4 weeks after customer information) O1502 Kontrola a úprava VP Veřmiřovský L CW49 Shut down of the line Friday 18/02 výrobních zařízení/moving O1503 Prověřenípřesun kontrolní karty Čmiel P. of production CW49 equipment instalace médií (ext. fa. Bartoš)/media installation (fa Bartoš) O1601 Prověřit šrot vzniklý touto chybou Feriančik R. CW49 optimalizace procesního a materiálového toku (metoda experimentu)/optimalisation of material Prověřit možnost použití indukčního čidla na flow(experimental method) Veřmiřovský L O1602 detekci chyby CW50 zaškolení obsluhy/staff training Vyfrézování drážky v pájecím přípravku, která O1701 zamezí špatné vložení konektoru Štefek R. finish CW51 provedení způsobilosti / qualification SOP aplikace 5S metod / 5S method aplication SMED zpracování časových norem (metodou MOST) / time method processing(MOST method) O902 10 15 Porsche CW04 Feriančik R. Feriančik R. Čmiel P., Feriančik R. Video lean for operator, systemak, manipulant, supervisor,maintenance, PPS nový systém odměńování/ new system of rewarding Postupovat v správném pořadí úkonů: 1.Podložka Nasazení krytky, montáž klipsy Pájení a kalibrace Pájení a kalibrace 17 Čmiel P. Workshop Syncro CW35 Line concept Prověřit stav ošetření chyby na vstřikolisovně CW48 Workshop Syncro CW38 concept 3 cells, production in parallel Workshop Syncro CW46 Prověřit možnost použití indukčního čidla na Finalyse layout, combinationVeřmiřovský worksheet, simulation detekci chyby L Prověřit 100% modification vizuální kontrolu pouzdra Prepare of thea patice line dle přísluš. PN Feriančik toku R. Návrh procesního a materiálového / CW48 Prověřit šrot vzniklý touto chybou Feriančik R. CW49 proposal of process and material flow Čmiel P., Feriančik Návrh nové U-buněk / Prověřit stav ošetření chybyorganizace na vstřikolisovně R. CW48 proposal of new organization of U-cyte Seznam potřebných úprav - Specifiakce požadavku na objednání přípravků, nástrojů List of the necessary modifications - Specifikation of requirements for ordering preparations and tools Prověřit možnost použití indukčního čidla na Návrh taktu linky detekci chyby Veřmiřovský L Doplnit referenční kus se podložkami Veřmiřovský L CW49 proposal of 2cycle line Kontrola aFoto úprava+VP Veřmiřovský L video dokumentace před úpravou / CW49 Prověření kontrolní karty Čmiel P. CW49 before modification Prověřit skutečné rozměry (průměr) trubky a jak o vytvoření zásoby před realizacídecision about creation of reserves before realization (line souvisí s Rozhodnutí předepsaným rozměrem, které budou vstupnýmwill údajem pro 1 O702 Feriančik R. CW49 stop week maxi) uvolnění zákazníkem?? / c O702 8 Časový plán Mikulenka R., vývoj CW04 Linka 32 / line32 (eric faure) O302 Projednání úpravy se zákazníkem Prověřit 100% vizuální kontrolu pouzdra a patice O401 dle přísluš. PN PŘÍPRAVA / PREPARATION O402 Prověřit šrot vzniklý touto chybou O701 Nedocvaknutí plastové krytky Termín Veřmiřovský L Čmiel P. O501 O502 13 Volvo Zodpovědný Prověřit VP Prověřit kontrolní kartu O404 5 Opatření ID_Op O101 O102 50% done done and Do it… done Linka 32 R R R R R R R R R R R R Stav před... Soldering and calibration o f DC Soldering and calibration of DC WPS Wire b endin g Calibra tio n + sold ering Volvo Ca libration + soldering VOLVO Crimpin g VOLVO Sch elv es for pun che s Marking maschine 2x schäfer box - free space g Porsche calib ration n ssi pa Porsche sold ering of termistor Oven L eakage test PORSCHE Le akage test DC Theming DC + Volvo Assembling of tube to the connecting part - theming Soldering an d calib ration DC einrollen Crimping Final test VOLVO Washer assembling Final test PORSCHE , DC 6,7 m 717/32 R R 12 m U - buňka... Porsche DC 29 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Linka 32 Výsledky Před Po % Porsche 578 426 - 25 DC 376 301 -20 80 50 - 40 Pracnost na výrobku [čas min/100ks] Plocha [m²] Rozpracovanost [kusy] 2500 1000 -40 Průběžná doba [dny] 1.5 0.5 -40 30 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Linka 28 U - buňka... R Kanban zásobník Navaření termistoru v patici Stav před... Signování kovového těla, plnění pasty pasta Osazování, rolování patice Konečná zkouška Konečná zkouška exot Linka 15 Stav před... 32 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © U - buňka... Linka 23 Stav před... U - buňka... 33 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Linka 23 U - buňka... 34 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Linka 50 Automatické pájení-5001 S Konecná zkouška -5004 Automatické osazování5003 trhacka T e m p e r a t u r e C o n t r o l e r Rucní svarování5002 Automatic soldering R Stav před... T e m p e r T a et m u pr e r C T a o e nt m ut pr e o rl C a o e ntr ut r e o C l o e nr t r o l e r R Kompletace ochranné mrížky a kovového tela Balení Skrín Skrín s chemikáliemi R R R R R Finished products R Zóna neshodných výrobku U - buňka... T e m p e r T a e t m u p r e r C T a o e t n m u t p r e o rl C a o e tr n u t r e o C l o e n r t r o l e r Automatické osazování5003 Automatické pájení-5001 gni r edl os ci t a mot u A 35 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © LINE 50 T e m p e r a t u r e C o n t r o l e r Konecná zkouška -5004 Balení Rucní svarování5002 Linka 14 Stav před... Muda! 36 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © U - buňka... Vyfoukání kusu/osazení spojovacího kusu/osazení pružinky,termistoru a ucpávky do spoj.kusu 37 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Vložení těsnícé podložky,izolač ní trubičky, kompletace Rolování a konečná zkouška Zalisování a zarolování Tvarování NTC Tvarování a osazování klinčování Zarolování + konečná zkouška Volná plocha Osazení spojovacího kusu + zarolování + konečná zkouška Osazení spojovacíh o kusu Osazování / svařování NTC Protahování topfu Zalisování + funkční zkouška/meření izol.odporu Osazování Zalisování + Tvarování funkční NTC spojovacího kusu/ zkouška Ohýbání kontaktů Linka 22 Stav před... U - buňka... Linka 01 761/01 7 operátorů Pájení cívek 0060132 Konečná zkouška 0060127 Pájení cívek 0060132 Sušení vzd.pistolí 0067201 Pájení cívek 0060132 Značení 0060133 Zkouška těsnosti 0060125 Pájení kontaktů na kabel 0060139 Kompletace/ lisování/ měření/lepení 0060134 Pájení konektorůhorní 0060143 Montáž konektorů, pájení kon.spodní 0060135 Vysokofrekv. Pájení 0060142 U - buňka... 30 30 Pra n po H í F Horn páje í ní 2 Nýtování cívek t Pájení cívek Konečná zkouška Balení světelná závora Zkouška těsnostibublinková H ro Navíjení cívek Sušení a chlazení po zkoušce těsnosti 1 1 30 4 2 2 15 Chladnutí po HF HF pájení Čištění 100 1 1 Značení Kompletace cívky/ lisování/ měření/ lepení LIS Měření délky 100 Montáž konektoru + pájení konektoru spodni Knak. By-pass k peci 100 Pec na vytvrzování 120°C blistr Pájení cívek Vstup kov.šroubů v bedně na nakloněné rovině 2 38 /Miroslav Marek / 25.2.2008 © Nový lis Starý lis 5 operátorů Montáž konektorů 0060136 Rolovánístarý lis 1 0060137 Svařování, podtl,zk. 0070812 Knakování 3-bodové 0060119 Pec pro sušení a vytvrzení 0067201 Měření typy s kabelem 0060141 Navíjení cívek 0067000 Rolovánístarý lis 2 0060138 Nýtování cívek 0060130 Rolování - nový lis 0067402 Stav před... WPS Dosažené výsledky a potenciál zlepšení Potenciál se zapojením LCA a kaizenu Re-engineering linek na U-buňky Linky: 28 15 23 32 50 Průměrné výsledky potenciál Pracnost na výrobku -15% -30% -20% -20% -20% -20% -30% až - 40% Plocha -30% -35% -30% -40% -40% -30% -30% Rozpracovanost -70% -90% -60% -40% -60% -60% -80% Průběžná doba -70% -90% -60% -40% -60% -60% -80% Charakteristika U-buněk 1/2 1. Výstup jedné operace je vstupem operace druhé 2. Těsné uspořádání a orientace pracovišť s cílem vícestrojové obsluhy 3. Úzké tvary pracovišť a zařízení 4. První a poslední operace jsou v U-buňce umístěny blízko u sebe tak, aby je mohl vykonávat jeden pracovník 5. Vyvážený materiálový tok s jednoduchou manipulaci na další operaci 6. Plynulý materiálový tok jednoho kusu bez rozpracované výroby 8. Maximální využití gravitace při manipulaci mezi operacemi 9. Malé a jednoduché manipulační zařízení 10. Nadúrovňové manipulační zařízení – redukce potřebných ploch 40 Charakteristika U-buněk 2/2 8. Nářadí, pomůcky a dodavatele jsou umístění co nejblíže, přípravky rozdělené a umístěné na jednotlivých pracovištích 9. Neumísťovat překážky (dopravníky, zábradlí, skříňky, řídící panely a pod.) podél trasy operátora v rámci buňky 14. Flexibilita pro rychlou a jednoduchou reorganizaci buňky 15. Polotovary a vstupní součástky jsou na pracovištích umístěné v tzv. „Best point“ – ergonomická vzdálenost 16. Mezisklady jsou umístěné blízko buněk, které zásobují 17. V případě multi-buněk, kde jedna dodává součástky druhé je důležité, aby vstup z jedné buňky byl co nejblíže ke vstupu na operaci buňky další 41 Štíhlá výroba Každé ráno se v Africe probudí zebra. Ví, že musí běžet rychleji než nejrychlejší leopard, jinak zahyne. Každé ráno se budí i leopard. Ví, že musí doběhnout nejpomalejší zebru, jestli nechce zemřít hlady. Je jedno, jestli jste zebra nebo leopard – když vychází slunce, musíte běžet lépe než včera. Rychlost a štíhlost znamená „přežít“. 42
Podobné dokumenty
Escort Servis Night Prague
podrobnosti o zakázce a na základě toho jestli klient bude platit převodem nebo jestli platil hotově pracovnici udělá
následující. Pokud klient platil hotově peníze převezme od pracovnice, zapíše d...
KALKUL1 V11
Programy KALKUL byly navrženy pro operační systém Microsoft MS-DOS verze V6.22. Při použití operačního systému
kompatibilního s MS-DOS od jiného výrobce nebo zcela jiného operačního sytému (u nějž ...
Moderní postupy - Messer Technogas sro
Zaří zení určené hlavně pro technolog ii IQF
co ating, te d y namr až ová n í pokry vo véh o
ma t eriálu (o má č k y, ko ře n ící sm ěsi a p o d . )
na základní produkt (maso,zelenina, těstoviny)
p...
Národní zájmy v moderní demokracii - Konrad-Adenauer
tohoto přístupu k národnímu zájmu, který lze označit za tradiční
uchopení problému disciplínou mezinárodní vztahy, je možné
k pojmu přistupovat určitě i z jiných pozic. V rámci našeho přehledu vyme...